GK-YF纺织染整工业印染废水处理技术
工程应用实例:
晋江市某印染厂处理设施自2002年10月投入运行以来,治理效果一直比较稳定。经环境监测部门采样监测,出水指标每项均优于国家环保要求,通过了验收。
技术原理:
概述
印染废水的水质复杂,污染物按来源可分为两类:一类来自纤维原料本身的夹带物;另一类是加工过程中所用的浆料、油剂、染料、化学药剂等。分析其废水特点为:
(1)水量大、污染物含量高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化剧烈。
(2)碱减量废水,其CODcr值平均2-5万mg/L,有的可达10万mg/L以上,pH值高,必须进行预处理,再进入调节池,与其它的印染废水一起进行处理。
(3)色度高,可生化性差,所以印染废水处理的重要任务就是进行脱色处理和提高可生化性。
(4)PVA浆料和新型药剂的使用,使难生化降解的物在废水中含量增加。因此研究和筛选用来降解 PVA的微生物成为印染废水处理成功与否的关键。
工艺流程
根据BOD5/CODcr值低的特点,可选择的方法有物化法、生化法、化学法(多功能混凝剂处理法、高压脉冲电解法)等,但多数是生化为主体的生化-物化组合法。
处理工艺一
厌氧-好氧-生物炭接触为主的处理工艺,见图1
图1处理工艺-流程
该处理工艺系统,对于CODcr<1000mg/L的印染废水,处理后的出水可达到国家排放标准,如进一步深度处理则可回用。
处理工艺二
为生化、物化相结合的工艺、其流程见图2。
图2处理工艺二流程
厌氧水解酸化池内设半软性填料、生物接触氧化池内高SNP型新型填料。后续物化处理采用加药反应气浮池。其特点为:
(1)脱落的生物膜,悬浮物等去胡率高,可达到80%~90%;
(2)色度去除高,可达到95%;
(3)气浮池水力停留时间短,约30min左右,而沉淀池水力停留时间1.5h~2h,故气浮池体积小,占地面积少;
(4)污泥含水率低,约97%~98%,气浮排渣可直接进行脱水处理。因此,采用气浮池后工艺流程中出现了二个明显的特点:一是只搞污泥池,不设污泥浓缩池和污泥方英尺,污泥直接进入脱水机脱水处理;二是本应采用活性污泥回流到厌氧水解酸化池,因加药反应后的污泥失去了活性,不能回流,故工艺中采用生物接触氧化池中以1:1回流至厌氧水解酸化池,以加强水解和酸化。但采用气浮需要增设一套空压机、压力溶气罐、回流水泵等辅助系统,操作管理相对较复杂。
处理工艺(见图3)
图3处理工艺流程示意
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